合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學 |
聯合大學 |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關新聞Info
-
> 仲醇聚氧乙烯醚硫酸鹽平衡和動態表麵張力及應用性能研究(二)
> 高壓CO2對表麵活性劑水溶液與原油界麵張力、原油乳化的影響——結果與討論、結論
> pH對馬來鬆香MPA與納米Al2O3顆粒形成的Pickering乳液類型、表/界麵張力影響(三)
> 納米熔鹽形成機理、表麵張力測定及影響因素研究(三)
> 非-陰離子型醇醚磺酸鹽表麵活性劑降低魏崗原油的表麵張力(二)
> 生物表麵活性劑產生菌的篩選及對PAHs汙染環境的修複效果研究(四)
> 嵌段比例對溫敏聚合物表麵張力的影響及臨界膠束濃度分析(五)
> 去乙酰化槐糖脂生物表麵活性劑的結構鑒定、理化性質及應用(一)
> 水性不鏽鋼喇叭網抗劃塗料的技術突破與性能優化
> 篩選常用、經濟且可抑製低階煤煤塵的表麵活性劑(一)
推薦新聞Info
-
> 堿是如何影響重烷基苯磺酸鹽體係的界麵張力的?(二)
> 堿是如何影響重烷基苯磺酸鹽體係的界麵張力的?(一)
> 羥基氨基改性矽油的合成、91视频下载安装測試及其在炭纖維原絲油劑中的應用(三)
> 羥基氨基改性矽油的合成、91视频下载安装測試及其在炭纖維原絲油劑中的應用(二)
> 羥基氨基改性矽油的合成、91视频下载安装測試及其在炭纖維原絲油劑中的應用(一)
> 表麵張力修正係數與蒸汽進口參數的相關性
> 表麵張力修正係數與蒸汽膨脹速率的相關性
> 蒸汽自發凝結數值模擬中液滴表麵張力修正係數的確定方法(一)
> 融合小波分析的神經網絡模型在CO₂-水界麵張力預測中的優勢與應用
> 表麵張力——高精度玩具圖案轉印的“隱形基石”
聚合物稠化劑(ASCM)合成條件、界麵張力及耐鹽、耐剪切性能(四)
來源: 《鑽井液與完井液》 瀏覽 562 次 發布時間:2025-12-19
3.現場應用
S59-16-XXH2井位於內蒙古自治區鄂托克前旗昂素鎮,屬於鄂爾多斯盆地伊陝斜坡構造,改造層位石盒子組,采用橋射聯作壓裂,設計段數為10段,壓裂施工設計排量10.0~14.0 m3/min,現場有壓裂返排液1860 m3,氣田水2100 m3,返排液、氣田水經過絮凝沉降去除固相懸浮顆粒,水質指標如表5所示。
表5 S59-16-XXH2井現場返排液及氣田水水質指標
根據實驗情況、水質指標、現場液罐分布情況,為保證良好的液體性能和施工安全,通過優化供液流程,形成動態回用方案,並優化了不同水質的回用配方,如表6所示。
表6 S59-16-XXH2井氣田水動態回用方案及優化配方
施工期間實時監控水質變化情況,並根據施工參數變化,靈活調整混合比例及ASCM稠化劑加量,順利完成該井施工,單段氣田水最大混合比例高達78%,平均混合比例57%,ASCM平均加量1.38%,比清水施工加量增加約15%。
該井第5段施工,前置液階段使用100%返排液施工,起黏時間20~30 s,黏度105~114 mPa·s,攜砂液階段使用100%氣田水施工,起黏時間25~35 s,黏度120~129 mPa·s,在高砂濃度階段(460 kg/m3砂濃度)取樣觀察靜態懸砂性能,放置1 h無沉砂現象,放置2 h無明顯沉砂,性能滿足施工需求,說明ASCM稠化劑能夠滿足純氣田水/返排液施工需求。
壓裂後1 h開井排液,壓裂液破膠徹底,破膠液黏度2~4 mPa·s,表麵張力25.7~27.1 mN/m,返排順利,初期排液速率16.1 m3/h,排液初期點火持續,測試無阻流量57.67×104 m3/d,改造效果與清水一致。
現場開展重複配液回用9井次,累計回用氣田水/返排液1.43×104 m3(其中氣田水3255 m3),壓裂液性能及施工參數與清水配製的一致,施工成功率100%,壓裂後破膠徹底,返排順利,改造效果良好。氣田水配製ASCM壓裂液施工情況見圖4。
圖4 S59-16-XXH2井氣田水配製ASCM壓裂液施工情況
采用返排液、氣田水回用,節約水處理費用110元/m3(現場回用處理費用比交地方處理廠低),液體成本增加20~40元/m3,綜合費用節約20%以上,經濟效益可觀。同時,解決氣田水處置難題,緩解蘇裏格區域壓裂用水“供需”矛盾。
綜上所述,ASCM稠化劑具有高耐鹽、耐剪切、高懸砂、低摩阻、低傷害等特點,配合動態回用方案可有效降低施工難度,能夠滿足蘇裏格氣田水、返排液等複雜水質大規模回用需求,經濟效益可觀,社會效益明顯。
4.結論及建議
1.采用聚丙烯酰胺AM為主鏈,引入苯磺酸、雙尾單體、陽離子疏水基團等功能型基團,通過反相乳液聚合製備出了高耐鹽稠化劑ASCM,並通過正交實驗等優化了合成條件,單體摩爾比為AM∶SSS∶DEAM∶CnDMAAC=8∶0.5∶1∶0.15,引發劑用量為0.2%~0.25%,反應溫度為40~50℃,聚合單體質量濃度為30%。
2.ASCM稠化劑的耐鹽能力達到85 000 mg/L,耐鈣鎂能力達到6000 mg/L,在120℃連續剪切90 min後黏度在50~70 mPa·s,經2000 s-1高速剪切後,黏度恢複率達90%,靜態懸砂實驗2 h無沉砂,30~120 min可控破膠,破膠液表麵張力25~27 mN/m,破膠液殘渣含量小於200 mg/L,岩心傷害小於25%。
3.開展氣田水/返排液回用9井次,累計回用氣田水/返排液1.43×104 m3(其中氣田水3255 m3),壓裂液性能及施工參數與清水配製的一致,施工成功率100%,改造效果良好。綜合費用節約20%以上,經濟效益良好。
4.ASCM稠化劑具有高耐鹽、耐剪切、高懸砂、低摩阻、低傷害等特點,能夠降低高礦化度水配液施工難度,節約成本,可滿足蘇裏格氣田水、返排液等大規模回用需求。





